Hallöchen – Endlich wieder mal was neues
Nachdem ich endlich die bestellte GFK 1,5mm Platte (FR4 Material wie bei elektrischen Platinen) bekommen hatte, habe ich mich auch gleich an die Bearbeitung dieser gemacht. Und zwar alles nur mit “Hausmitteln” wie z.B. eine Kreissäge *g*
Zum Üben habe ich natürlich zuerst eine Sperrholzplatte mit den selben Maßen benutzt (GFK kostet in der Größe ca. 10 Euro pro Platte).
Pro Platte gehen sich also 3 Zentralstücke aus.
Da es sich aber beim Zentralstück um eine Runde Platte handelt, habe ich mir etwas einfallen lassen:
Tja, mit einer Sperrholzplatte hat das dann ja ganz toll geklappt. Also gleich mit der GFK Platte nachgemacht:
Dann gings ans Löcher bohren. Da ich zu faul war mir alle Löcher anzuzeichnen, habe ich es einfach so gemacht:
Dann gings auch noch an die “Arme” des neuen Designs. Dazu wendete ich die selbe Technik an (ausschneiden, aufkleben, körner, bohren, …)
Dann habe ich die Elektronik mal testhalber montiert:
Dann kam der Knochenjob bei der ganzen Sache: Das Einfädeln der Kabel zum Motor. Am besten verwendet man nicht allzu dicken Litzendraht, sonst kann man die eigenen Finger nach der Einfädelei wegschmeißen. Ausserdem sind zu dicke Kabel hinderlich bei den Schrauben, die ja noch durchs Profil müssen. Ich habe meine Kabel trotzdem reingewurschtelt.
Damit man den “Platinenturm” montieren kann, benötigt man von der Unterseite her noch mindestens 4 Schrauben. Damie diese nicht beim Zusammenbau im Weg sind, habe ich die Senkkopfschrauben von den Roxxy Motoren verwendet und die jeweiligen Löcher so stark gesenkt, dass die Schraubenköpfe nicht mehr hervorstehen.
Sieht dann so aus:
Jetzt gehts im Großen und Ganzen eigentlich “nur noch” an die Verkabelung von den BL-Reglern, FlightCtrl, Akku, Schalter extern, GPS, Kompass, …
Vielleicht baue ich die ganze Sache auch gleich mit den 1.1 Versionen der Platinen (FC und BL-Ctrl) auf. Mal schauen, wie schnell Holger & Ingo die Platinen liefern.
Bis jetzt sieht die ganze Sache ganz nett aus.

Speedy, ich seh grad, Du hast auch eine 7-Kanal CockpitMM als Sender.
Bist Du zufrieden damit oder gibt es Probleme ?
Gruss
Hi Peter!
Bin sehr zufrieden mit der Cockpit MM. Hab mal über eine andere nachgedacht, aber die MC-12 hat z.B. auch “nur” 7 Kanäle. Ist aber völlig ausreichend. 4 Zum fliegen, 1 für GPS, 1 für Höhe, 1 für Kamerasteuerung.
Man kann sich selber Potis basteln oder mit der Funke “digital” einen kanal als Poti verwenden, indem man den Aussteuerbereich trimmt. Dann reichen auch Schalter.
Standardausbau: Links oben Ein/Aus Schalter, Rechts oben 3-Stufen Schalter, mitte Poti zum “schieben” und die std. Knüppel – 4 Kanal.
Hab’ also nichts zu bemängeln. Funktioniert mit Schüler-/Lehrerbuchse auch am PC sehr gut zum üben.
Gruß,
Speedy
nice job, speedy!
sehr clever das mit “rund-saegen”
Huhu,
du hast geschrieben, dass zu dicke Kabel zu den Motoren nicht so geeignet sind, wenn man die in den Ausleger legen will. Wie dick waren denn deine Kabel?
Hi Marco!
Die hatten den selben Durchmesser wie die Anschlusskabel der Roxxy-Motoren (kA ob 1,5 oder 1mm²). Da reichen aber sicher 0,5mm ² oder 0,75² auch. Einfach ausprobieren. Ich denke nicht, dass ein geringerer Querschnitt große Auswirkungen auf die Verluste auf der Leitung im Verhältnis zum Motorleistung hat.
Huhu,
0,75mm² waren auch auf der Mikrokopter-Seite angegeben. Werde ich ausprobieren, wenn ich endlich nach meinen Klausuren im Januar dazu komme, meine Sachen zusammen zu bauen. Danke für die Info.